我复刻了稚晖君的Dummy机械臂!

作者: 江城子1984分类: 日常 发布时间: 2022-02-08 10:29:49 浏览:358976 次

我复刻了稚晖君的Dummy机械臂!

50416736035_bili:
请教一下up,本人小白折腾好些天还是没能弄出来,硬件焊好了,程序也烧录进去了,但下一步不知道怎么弄,连接好驱动板(由于电机和减速机选型没选好,只连接了一个42电机作测试,复位时会动,也不知道复位有没有成功,且不知道怎么改can的ID)和控制板之间的can通信,控制板与上位机的usb,打开上位机,点击连接机器人,红色变白色,点击复位和拖动关节角度条都没反应,求助,我下一步应该怎么办 1.是要把所有轴的电机驱动板(只接驱动板不接电机可不可以)都接上去才能使用上位机和ref通讯吗? 2.如何单独测试单个电机驱动板的can通信是否正常,can ID在哪里改呢,终端是把跳线j1短接就可以吗? 3.驱动板和控制板上面预留的com口可以发送控制指令到相应的单片机吗?相关代码在哪个文件上? 4.和peak之间的通信是通过蓝牙与unit上的esp32 pico在与ref通信(通过串口4)吗? 望大佬指点,不胜感激!

【回复】1.不需要全部接上6个电机的,接一个也可以,不接电机也能通讯。 2.CAN id在main.cpp开头就能改,建议看一下main.cpp。 3.驱动板可以,ref控制板没留意,应该不行。 4. 是的,不过这个没有开源,所以只能自己写程序,不过peek并不是必须的,所以不用关心。 另外,稚晖君上传了reftool工具,可以直接用工具调电机了,非常方便,功能也很多,建议你用那个工具连接ref调试电机。不懂的地方可以留言问。
【回复】回复 @江城子1984 :up你好,一个月过去了,我现在电机在debug时can能通讯,也可以控制,ref板的角度也有变化,但退出debug后电机就不正常了,要进行手动复位或者软件复位后才正常,可以我问你一下是什么问题吗? 1.排除boot0接地不良(板子中是通过10k电阻接地,我换用0欧电阻接地也不行; 2.怀疑是复位引脚问题,但通过加大(原来是0.1uf)电容后,故障依旧; 3.在main函数里面开头添加hal_delay(1000)还是不行; 4.main函数里面添加printf语句后,串口可以收到,说明程序应该是有运行; 5.所有驱动板都会出现这种情况(20和42),程序方面不太明白,不知道是哪里的问题,求助🆘
【回复】回复 @50416736035_bili :先确保电机编码器校验正常,复位后能正常使能电机,可以在开头加hal_delay延时一下,这样似乎会更稳定些,最好能debug一下确认编码器校验是否正常,另外编译出来固件大小应该在80k左右
稚晖君:
很棒~抖动问题需要加大驱动的p值到1000左右,另外dunmmy带ref控制器固件已经带运动学解算了哦,串口发送坐标就可以整体运动的,可以研究一下代码,不懂的问我[鼓掌]

【回复】感谢偶像指导!其实我之前就调大过J2电机的Kp值,还是抖,可能还需要时间详细调一下吧,电流能加大一点吗?还有J4和J5出力感觉不够,会不会是因为驱动电流不够大的原因呢?当然我的带轮和减速机也有点装得不好。
【回复】回复 @江城子1984 :减速比跟我一样是30的话电流应该足够了,想增大力矩的话J2可以换更长一点的42电机效果更稳;另外同步带的松紧要合适,太松了的话属于机械结构问题导致的背隙抖动;DCE参数里面的v也可以稍微大一点,具体的根据你实际情况来
沙琪玛可爱捏:
原来稚晖君做的是教学视频[热词系列_知识增加]

Stanene:
希望不会有另一个高中生用这个参赛并且得奖

【回复】回复 @HXLA49 :科技类的比赛都行。前几个月,还有个初中生直接淘宝买了一万多的无人驾驶自行车,就改了个大概颜色,直接获奖。事情爆出来,淘宝上直接搜那款车的商品名是找不到的,必须先找店铺,然后在人家店铺里找才能找到。除了颜色一个黑的,一个白的,其它都一模一样。反正我是没找到最后的处理结果。也不知道是哪家公子哥出来玩,连阿里都能买通。
【回复】光是能复刻已经很牛逼了
【回复】今天:稚晖君机械臂→我的机械臂 明天:asml光刻机→我的光刻机 [狗子]
驰骋Luck:
大哥,回复一下吧,硬件部分大概得花多少钱?

【回复】我花了一万多一点,因为还有不少被我失误浪费掉的物料
【回复】太贵了,我软件倒是做的差不多了,用qt写的,3d模拟,运动算法都好了,卡在硬件上了,不想掏钱。
【回复】加工件7500多,减速机7600、再加其他,少也要两万多。 我这里还有一套多的加工件,谁跟我换一套减速机。
学电气的墨侠:
问一下复刻这个大概要多少钱呀,大一学生也想要一个这么酷的机械臂[给心心][给心心][给心心]

【回复】我花了一万多一点,因为还有不少被我失误浪费掉的物料
【回复】回复 @学电气的墨侠 :你在等几个月吧,稚晖君说要搞一个低成本版,成本在2000以内。
【回复】回复 @江城子1984 :太贵了,学生党玩不起[捂脸]
装在AC之间:
一堆人看稚晖君的视频说:UP竟然想教会我们。 这个UP笑了一下,默默打开了电脑[妙啊]

猫猫要灬吃饭:
可以加一个联系方式么。真的很想交流学习一下。希望大家帮我顶上去。谢谢各位帅哥。

依然范海辛:
第一个看到复刻成功的,你们太牛了,我都不敢想,还在做电视[大哭]

做好产品的极光:
大二党表示还在攒钱,[笑哭][笑哭][笑哭] 哈莫科谐波减速器减速器,海鲜市场一个750左右。要四个 CNC大头大概4000(还有特殊工艺) 电机和驱动板零零散散700 [笑哭][笑哭][笑哭] 穷

【回复】回复 @后浪晨曦 :1.2万左右
【回复】你算的大概多少钱啊?同为大二(准备升大三)的我还说复刻一个玩一玩[笑哭]
【回复】回复 @海边玩耍的孩子 :我的电脑是一个Mac2019笔记本 solidworks 好像只能用win的电脑 我想和晖君用一样的软件那个有前途吗 还有就是那个360 的教程好少 啊 希望你的指点 我以后想从事这方面的工作
Jeff-Chiu:
up有什么渠道可以把改动的地方展出来让我们学习学习吗[笑哭]我尝试做的电机只会校准,不听使唤[笑哭][笑哭][笑哭]

【回复】校准成功之后就可以用了啊,需要用CAN收发指令,参考仓库里REF里面的代码,另外硬件上记得加120R终端电阻匹配阻抗不然通信会失败
【回复】另外Clion的setting-build-里面选择debug不要选release,会自动帮你配置编译优化选项
【回复】如果你的变量没用的话可能会被优化掉,开启-O0还不行的话就用串口打印吧
最后的狂欢AERIAL:
强啊 你和智慧君就差一点 你已经是周瑜了

【回复】回复 @呼啸宇宙zxy :我不知道啊 我外行 但是外行人也看得出来 up已经很强了
【回复】视频中那个控制器 你说现在程序没调好 还用不了 所以就先不管它了 笑死
【回复】外壳是什么材质啊请问,也是复刻cnc的吗

自制 机械臂 dummy 稚晖君

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